水處理設(shè)備:焦化廢水回用膜污染成因及控制策略分析
隨著國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展,工業(yè)廢水的排放量不斷增加[1-2]。焦化廢水是一種難降解的有機廢水,含有硫氰化物、硫化物、氰化物、苯酚、苯胺、芳香族化合物、雜環(huán)化合物等復(fù)雜成分,具有一定的毒性[3-4]。因此,焦化廢水很難處理。
目前建立的焦化廢水生化處理系統(tǒng)存在出水水質(zhì)不穩(wěn)定的問題[5-6]。隨著新的國家標(biāo)準(zhǔn)GB 16171-2012《焦化化工污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的頒布,從2015年1月1日起,焦化企業(yè)廢水排放指標(biāo)改為rho (COD)≤80 mg/L, rho(氨氮)≤10 mg/L,進一步增加了焦化廢水處理的難度。為響應(yīng)國家節(jié)能減排政策和地方環(huán)保措施,國內(nèi)許多焦化企業(yè)面臨焦化廢水深度處理與回用、現(xiàn)有深度處理與回用工藝[7]的升級改造等難題無錫水處理設(shè)備。目前,膜法基本上是主體在焦化廢水的深度處理和重用過程,但廢水的成分復(fù)雜,對操作有很大影響膜的性能[8],這是必要的,以確定膜污染的原因和有效的控制策略。在此基礎(chǔ)上,作者建立了一個試驗工廠的超濾和反滲透研究焦化廢水的再利用,決定膜的主要污染因素通過掃描電子顯微鏡和x射線熒光光譜法,并提出了一種有效的清潔控制策略為未來的工程實踐提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持。
1 實驗材料與方法
1.1 實驗水源
本實驗用焦化廢水取自黑龍江省哈爾濱市某焦化廠,該廠焦化廢水生化處理采用“調(diào)節(jié)池→隔油池→氣浮池→厭氧池→缺氧池→好氧池→二沉池→泥凝澄清池→臭氯催化氧化”工藝,運行效果穩(wěn)定,其出水作為系統(tǒng)設(shè)計進水。
1.2 出水水質(zhì)
系統(tǒng)出水水質(zhì)需滿足GB 50050— 2017《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》中表 6.1.3 間冷開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補充水水質(zhì)。
1.3 工藝流程
實驗裝置從現(xiàn)場取水,采用“原水池→原水泵→超濾裝置→超濾水箱→反滲透給水泵→保安過濾器→高壓泵→反滲透裝置→產(chǎn)水箱”工藝流程,設(shè)計處理量 20 m3h,設(shè)計出水量 15 m3/h,系統(tǒng)回收率≥ 75%。
1.3.1 超濾裝置
超濾裝置設(shè)計 2 套,1 用 1 備,單套產(chǎn)水量 20m3/h,設(shè)計回收率 90%。超濾膜采用陶氏化學(xué)外壓式SFP-2880 型號,單支膜面積 77 ㎡,PVDF 材質(zhì)。
根據(jù)膜設(shè)計導(dǎo)則,單套超濾設(shè) 6 只膜元件,設(shè)計通量為 43.3 L /(㎡·h)。超濾設(shè)出水流量表、濁度表,進水、出水之間設(shè)差壓變送器無錫水處理設(shè)備,以方便采集運行數(shù)據(jù)并進行自動化控制。
超濾反洗采用其產(chǎn)水,設(shè)反洗泵1臺,變頻運行,并配置空壓機以提供無油壓縮空氣進行氣洗輔助。
1.3.2 反滲透裝置
反滲透裝置設(shè)計 2 套,1 用 1 備,單套產(chǎn)水量 15m3/h,設(shè)計回收率 84%。膜元件采用陶氏富耐抗污染膜CR100,單支膜面積 37 ㎡,TFC 材質(zhì)。經(jīng)陶氏膜設(shè)計軟件(Rosa)計算,每套反滲透配置 28 支膜,一級 2 段 3 : 1 排列,設(shè)計通量為 14.5 L/(㎡·h),部分濃水回流至高壓泵入口以滿足膜表面濃水側(cè)流速要求。高壓泵采用變頻運行以保證恒定的產(chǎn)水量。反滲透裝置進水設(shè)溫度變送器、ORP 表、pH 計及電導(dǎo)表,出水設(shè)電導(dǎo)表和流量表,濃水設(shè)流量表,進水、段間、濃水之間設(shè)差壓變送器,以方便采集運行數(shù)據(jù)。
1.3.3 加藥裝置
系統(tǒng)設(shè)次氯酸鈉(NaClO)加藥裝置 1 套,主要用于超濾正常反洗和加強反洗加藥,以防止微生物滋生。裝置包含計量箱 2 臺及加藥泵 4 臺。
氫氧化鈉(NaOH)加藥裝置 1 套,主要用于超濾加強反洗加藥,以減輕超濾的有機污堵。裝置包含計量箱 2 臺及加藥泵 2 臺。
鹽酸(HCl)加藥裝置 1 套,主要用于超濾加強反洗加藥無錫水處理設(shè)備,以減輕超濾的無機污堵。裝置包含計量箱 2 臺及加藥泵 2 臺。
還原劑(NaHSO3)加藥裝置 1 套,主要作用為去除反滲透進水中的余氯,以防止反滲透膜被氧化。
裝置包含帶攪拌機計量箱 2 臺及加藥泵 2 臺。設(shè)阻垢劑加藥裝置 1 套,主要作用為減緩膜表面無機結(jié)垢傾向。裝置包含帶攪拌機計量箱 2 臺及圖 2 中數(shù)據(jù)為在線化學(xué)清洗前運行 32 d 的平均值。由圖 2 可以看出無錫純水設(shè)備,由于前置SFP - 2880 超濾系統(tǒng)的穩(wěn)定高效運行,為后續(xù)反滲透提供了有效的運行保證,反滲透對COD,BOD5,TDS 和Cl- 指標(biāo)均有很高的去除率,各項指標(biāo)均遠(yuǎn)優(yōu)于GB 50050—2017《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》中間冷開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補充水水質(zhì)。盡管反滲透采用一級兩段設(shè)計且回收率較高,但反滲透對COD,BOD5,TDS 和Cl- 指標(biāo)的去除率分別保持在 98.6%,98.1%,99.0% 和 98.8% 以上,對應(yīng)的出水中各項指標(biāo)質(zhì)量濃度平均值分別為 1.2 ± 0.1,1.1 ± 0.1,67.5 ± 0.1和 15.4 ± 1.2 mg/L。
1.3.4 清洗裝置
當(dāng)超濾、反滲透裝置當(dāng)達到清洗條件時需要進行化學(xué)清洗,以恢復(fù)膜運行性能。系統(tǒng)設(shè)化學(xué)清洗裝置 1 套,包含清洗箱 1 臺、超濾清洗泵 1 臺、反滲透清洗泵 1 臺及清洗保安過濾 1 臺。
1.4 檢測方法
COD,BOD5,Cl-,TDS 采用國家標(biāo)準(zhǔn)方法[10] 進行測定,pH 值、電導(dǎo)、濁度采用在線儀表進行測定。
2 結(jié)果與討論
2.1 系統(tǒng)運行性能
2.1.1 超濾出水水質(zhì)
超濾裝置在在線化學(xué)清洗前運行 35 d 的進出水濁度變化情況見圖 1。
由 圖 1 可 以 看 出,在 本 設(shè) 計 通 量 下(43.3 L/(㎡·h)),超濾膜對水中濁度具有很高的去除率。超濾進水濁度波動幅度較大,在 5.0 ~ 10.0 NTU 之間變化。經(jīng)過超濾過濾后,產(chǎn)水濁度得到改善,出水濁度在 0.15 NTU 以下,波動幅度小,其中 90% 以上的產(chǎn)水濁度能夠低于 0.1 NTU,這就避免了后續(xù)反滲透發(fā)生無機污堵的風(fēng)險無錫水處理設(shè)備。另在整個運行過程超濾出水淤泥密度指數(shù)(SDI) 均能低于 3,滿足反滲透進水要求的< 5。就有機物去除而言,超濾膜孔徑較大,僅能去除以膠體、懸浮物形式存在的有機物,而對溶解性的有機物基本無去除作用,故超濾裝置對COD的去除效率僅在 5.3% ~ 9.7% 之間(未在圖中顯示)。
2.1.2 反滲透出水水質(zhì)2.2 膜表面沉積物分析
在系統(tǒng)進行在線化學(xué)清洗前無錫純水設(shè)備,采用掃描電子顯微鏡和X- 射線熒光分光法對超濾膜和反滲透膜進行膜表面污染沉積物檢測,分析結(jié)果見圖 3。
由圖 3 可以看出,超濾膜表面主要的沉積污染物為有機物和Fe 絮凝體,沉積量分別為 0.27 和 0.29mg/c㎡,分別占總沉積物的 43.4% 和 46.6%。另超濾膜表面還存在少量的鈣鹽結(jié)垢(0.04 mg/c㎡)。
反滲透膜表面沉積的污染物主要為有機物和鈣鹽結(jié)垢,沉積量分別為 0.88 和 0.32 mg/c㎡,分別占總沉積物的 67.6% 和 24.6%。另反滲透膜表面還含有少量的Pb,Zn 沉淀物。確定膜表面的沉積物后,才能進行有針對性的化學(xué)清洗。
2.3 膜清洗策略
2.3.1 超濾膜清洗策略
超濾膜發(fā)生污堵的主要原因為有機物和Fe 絮凝體,并有少量的鈣鹽沉積物。針對有機物污堵,采用堿洗的方式。在清洗箱中配置質(zhì)量濃度 0.2%NaClO 和 0.1% NaOH 溶液,控制清洗液pH 值為 12,用電熱加熱將清洗液加熱至 30 ℃。啟動清洗泵進行20 min 的循環(huán)和 60 min 的浸泡,清洗完后排空清洗液。針對Fe 絮凝體和鈣鹽沉積物,采用酸洗的方式。
在清洗箱中配置質(zhì)量濃度 0.2% HCl 溶液無錫水處理設(shè)備,控制清洗液pH 值為 2,用電熱加熱將清洗液加熱至 30℃。
啟動清洗泵進行 20 min 的循環(huán)和 60 min 的浸泡,清洗完后排空清洗液。清洗后的超濾膜運行跨膜壓差變化。
對超濾膜進行在線化學(xué)清洗后,超濾運行跨膜壓差可恢復(fù)到初始運行水平,這表明采取的化學(xué)清洗策略可有效恢復(fù)超濾膜的過濾性能。
2.3.2 反滲透膜清洗策略
反滲透膜發(fā)生污堵的主要原因為有機物和鈣鹽結(jié)垢。針對有機物污堵,采用堿洗的方式。在清洗箱中配置質(zhì)量濃度 0.2% NaClO 和 0.1% NaOH 溶液,控制清洗液pH 值為 12,用電熱加熱將清洗液加熱至 30 ℃。啟動清洗泵進行 20 min 的循環(huán)和 60 min的浸泡,清洗完后排空清洗液。針對鈣鹽結(jié)垢無錫純水設(shè)備,分析鈣鹽結(jié)垢為碳酸鈣和硫酸鈣,由于鹽酸清洗無法取出硫酸鈣,因此在清洗液中加入一定量的EDTA。在清洗箱中配置質(zhì)量濃度 0.2% HCl 和 0.1% EDTA 溶液,控制清洗液pH 值為 2,用電熱加熱將清洗液加熱至 30 ℃。啟動清洗泵進行 20 min 的循環(huán)和 60min 的浸泡,清洗完后排空清洗液。清洗后的反滲透膜運行跨膜壓差變化。
由圖 5 可以看出,對反滲透膜進行在線化學(xué)清洗后,反滲透運行跨膜壓差可恢復(fù)到初始運行水平,這表明采取的化學(xué)清洗策略可有效恢復(fù)反滲透膜的過濾性能。需要注意的是,反滲透膜一旦發(fā)生污堵,需要立即進行在線化學(xué)清洗無錫純水設(shè)備,若超過 1 周以上不進行化學(xué)清洗,硫酸鈣結(jié)垢將無法去除,反滲透膜的過濾性能會受到較大影響,膜壽命將會大大下降。
3 結(jié)論
(1)超濾- 反滲透工藝可實現(xiàn)焦化廢水深度回用,系統(tǒng)出水水質(zhì)遠(yuǎn)優(yōu)于《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》中間冷開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補充水水質(zhì)。
(2)焦化廢水中影響超濾膜運行的因素主要為有機物和Fe 絮凝體,影響反滲透膜運行的因素主要為有機物和鈣鹽結(jié)垢。
(3)采用堿洗+ 酸洗的方式可有效恢復(fù)超濾膜和反滲透膜的運行性能。但針對反滲透膜的硫酸鈣結(jié)垢,酸洗時需要加入一定量的EDTA,且一旦發(fā)生污堵,需立即進行化學(xué)清洗。加藥泵 2 臺。無錫純水設(shè)備,無錫水處理設(shè)備,無錫去離子水設(shè)備
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